全球球精選!有“沖勁”的姜大為
(相關資料圖)
“最近氣溫驟降,一定要隨時監測設備運行情況,提前做好冬防工作……”10月5日,大慶石化化工一廠裂解車間值班長姜大為,一邊叮囑徒弟高建華在中控室內認真監盤,一邊戴上安全帽,直奔裝置現場。
今年55歲的姜大為參與了30萬噸/年乙烯裝置原始開工以及48萬噸/年、60萬噸/年裝置改擴建。雖然見證了乙烯裝置從進口工藝、設備到全部實現國產化的歷程,也從一名徒工變成值班長、從車間先進成長為全國“五一勞動獎章”獲得者,姜大為身上那股澎湃的“沖勁”卻絲毫未減。
2004年,大慶石化乙烯產能從年產量48萬噸改擴建為年產量60萬噸,隨著乙烯裝置的擴能改造完成,裝置安全生產和長周期運行成為首要任務。
在擴建過程中,擔任裂解車間值班長的姜大為負責裂解車間2套乙烯裝置共5個工段的生產平衡工作。
以往夏季生產時,隨著氣溫升高致使壓縮機冷卻水溫度升高,壓縮機排氣溫度隨之上升。這就需要不定期清理壓縮機復水器,以便壓縮機在高溫條件下可以正常運轉。為此,姜大為提出了在線清理壓縮機復水器建議,車間通過研究、論證、計劃、確定方案以及制定應急預案等,有效保證夏季高溫時乙烯裝置的長周期生產。
2018年的大檢修,堪稱大慶石化大乙烯歷史上時間最長、最艱難的一次。其中EC-301機組及蒸汽透平自1986年30萬噸/年乙烯裝置開工以來,就沒有進行過國產化改造,檢修難度較大。面對大檢修任務,姜大為對每塊盲板位置進行確認及掛牌,重點部位至少確認3遍,保證每一塊盲板加裝正確。檢修期間,他緊跟施工進度,隨時配合,及時匯報工作進度。經過20天奮戰,順利完成全部檢修項目,EC301機組開車圓滿成功。
2019年,姜大為被聘為集團公司技能專家、大慶石化乙烯裝置首屆技師。之后,姜大為更是把著眼點放在了技術創新上,多次參加集團公司組織的乙烯裝置“三機”長周期運行研討會、裂解裝置工藝水系統優化難題的研討會,并在集團公司技能專家協會煉油與化工分會提出提質增效專項建議。
姜大為還參與遼陽石化煉油廠提出的集團公司級“加氫裝置高分界位計堵塞難題”和“尋求加氫精制裝置在產品方案切換時,縮短調整時間的優化方案難題”兩項課題的研討,并成功解決這兩項難題。
38年來,姜大為培養出20多名班組長,遍布全國各大乙烯企業,成為各企業裝置生產的骨干力量。
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